[机柜]数据中心冷水机组案例浅析

来源: 作者: 发布时间:2022-03-06 10:19:03

数据中心

制冷主机,简称制冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分。其冷却剂一般为水,简称冷水机组。冷凝器的冷却是通过室温水的换热和冷却来实现的,因此也称为水冷机组。数据中心的冷却需求量很大。离心机组的选择可以获得更好的能效。本文的冷水机组是指离心机组。

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离心式制冷压缩机是一种旋转速度压缩机,吸气管将压缩气体引入叶轮入口,气体在叶轮叶片的作用下与叶轮高速旋转,通过叶轮中的叶片对叶轮通道中的气体进行工作,提高气体速度,然后引入叶轮出口,然后引入膨胀腔;由于气体从叶轮流出后的流量较高,为了将这部分速度转化为压力能,在叶轮排气口外设置了一个逐渐扩大循环截面的膨胀器,进行能量转换,以提高气体压力;膨胀气体在蜗壳中收集后,进入机组的冷凝器进行冷凝,上述过程是离心机的压缩原理,如图1所示;此外,为了冷凝和带走冷却量,空调系统包括冷却水系统和冷冻水系统。

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离心机组由离心压缩机、蒸发器、冷凝器、节流孔板、供油装置、控制柜等组成,如图2、图3所示。压缩机主要由吸气室、叶轮、扩压器、弯道、回流器和蜗壳组成。

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离心机组的特点

大型离心机组的特点如下:

制冷量大。由于离心式压缩机的吸气量不能太小,离心式压缩机的单机制冷量较大。结构紧凑,重量轻,尺寸小,占地面积小。在相同的制冷量下,离心式压缩机的重量仅为活塞式压缩机的1/5~1/8。制冷量越大,越明显。易损件少,可靠性高。离心式压缩机在运行过程中几乎没有磨损,因此经久耐用,维护运行成本低。离心式压缩机中的压缩部件为旋转运动,径向受力平衡,运行平稳,振动小,无需专用减振装置。可经济调节冷量。离心式压缩机可采用导流叶片调节等方法,在一定范围内调节能量。易于实施多级压缩和节流,可实现同一制冷机各种蒸发温度的运行。

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冷却器在施工和调试中会遇到一些问题,运行中也会出现故障。这些问题和故障处理方法与数据中心的运行和维护安全有关。以下是冷却器施工和运行维护中的一些案例,仅供参考。

无负荷调试

问题现象】  

数据中心需要调试和试运行冷却器,但终端空调设备安装尚未完成,现场缺乏必要的假负荷,无法进行调试。

问题分析】  

数据中心离心机组安装完成后,机房终端设备未安装,终端冷冻水路堵塞,冷却器无法调试;即使冷冻水通过集水器旁路,冷却器也只能启动运行,缺乏热负荷,或热负荷太小,无法达到冷却器的下限负荷,调试工作无法进行。另一方面,由于冷却器未调试,主机房服务器设备无法加电,形成死循环;调试过程中假负荷功率大,运行过程耗电大;上述因素导致冷却器调试成为问题。

问题解决】  

采用无负荷调试方法进行调试。该过程是充分利用板更换的换热能力,通过板更换将冷却器蒸发器产生的冷量交换到冷却器冷凝器侧,通过板更换将冷却器冷凝器释放的热量交换回蒸发器侧,从而实现冷却器冷量与热负荷的完全匹配。冷却塔只带走压缩机的轴功率。该方法在不同负荷下容易实现综合效率测试,冷却板更换调试水路循环如图4所示。

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系统调试步骤基本如下:

打开集水器中的旁通阀,确保水路畅通,在末端空调未安装时形成循环;

全开冷冻水侧冷却器和板式更换阀,确保冷却器和板式更换水路畅通,冷却器取出的冷水和板式更换能顺利混合;正常打开冷冻泵,手动调整频率在45Hz以上,保证水路循环正常;

全开冷却水阀,部分开板更换冷却水侧阀,打开冷却水泵,确保水路循环正常,调整水泵频率为41~45Hz;不要先打开冷却塔风扇;

正常情况下,冷冻水和冷却水打开冷却器,进行单机试运行;

冷却水温度开始升高,冷冻水开始冷却;

根据板式冷却水阀的开度,调整板式冷却水阀的换热能力,调整阀门开度在1/4至全开之间;

冷却塔风机根据冷却水水温部分打开,以带走压缩机轴的功率为准。

心得体会】  

数据中心为了降低能效,考虑自然冷却,一般采用冷却塔 板换供冷技术设计。调试时可以利用板换的换热能力,从冷机的冷凝器获得足够的热量作为冷机调试的热负荷,也就是冷机产生的冷量通过板换带走。  

无负荷调试的原理是充分利用板更换的换热能力,通过板更换将冷却器蒸发器产生的冷交换到冷却器冷凝器侧,通过板更换将冷却器冷凝器释放的热量交换回到蒸发器侧,实现冷却器冷量与热负荷的匹配。该方法操作简单,实施方便。

低负荷运行

问题现象】  

冷机调试完成后,需要正式运行,但冷机总负荷小,冷机启停频繁,喘振。

问题分析】  

负荷过低,导致冷机喘振和频繁启停。

问题解决】  

系统设计有蓄冷罐,可控制冷却器的合理启停频率,避免冷却器的低负荷喘振区域;如果系统没有蓄冷设计,可以采用低负荷运行。

心得体会】  

采用蓄冷罐蓄冷技术和板更换作为假负载技术,通过合理的操作和流量控制,可以保证冷机运行平稳,成功度过低。

冷却器泄漏引起消防报警

问题现象】  

在数据中心的运行过程中,冷却室突然发生了火灾烟雾报警。消费者发现火灾报警后,进入冷却室检查,发现冷却器运行过程中轴密封处喷出大量白烟。

问题分析】  

该冷却器为开放式冷却器在冷却器运行过程中,轴密封突然泄漏。由于泄漏量大,引发了火灾报警。消费者不了解空调的专业知识,将冷却器泄漏的制冷剂误认为冷却器火灾产生的烟雾。

问题解决】  

维修泄漏冷却器,更换轴封O形圈和C环,清除制冷主冷却器上的干粉残留物,保压、检漏、抽空、氟化调试后恢复正常。

心得体会】  

某品牌的机组,采用开启式压缩机,轴封处泄漏故障较频繁,发生泄漏,正确的应对措施是先对机房通风,再关闭冷机,泄漏过程需要保证冷冻水泵和冷却水泵的正常运行;如果冷机机组处于停机状态,必须马上启动机组对应的冷冻、冷却水泵,保证机组水系统有水流动;否则两器的换热铜管会冻结破裂,导致更大的故障。进入机房采取紧急措施的人员需要做好个人防护措施,并且及时将故障通知维保单位。

低压告警

问题现象】  

数据中心冷冻机组运行过程中制冷能力下降,触发冷却器低压报警后,机组外部泄漏正常,使用肥皂水溶液涂抹到可疑泄漏部位、冷凝器、压缩机、蒸发器温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全阀等部位,未发现泄漏点,怀疑蒸发器泄漏,打开端盖检查泄漏,确认冷却蒸发器泄漏。

问题分析】  

现场检查发现,蒸发器进口处有金属环卡在蒸发器铜管处(图5)。在长时间水流的推力下,弹簧圈振动,蒸发器换热铜管磨损,导致系统泄漏(图6)。

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在冷却器设计中,Y型过滤器需要分别配置在冷凝器和蒸发器的进水侧。在这种情况下,冷冻水回路没有Y型过滤器。碰巧水泵机械密封弹簧断裂。由于缺乏过滤器的保护,断裂弹簧直接进入机组蒸发器,并停留在换热铜管和管板的结合处。在水流的长期冲击下,断裂弹簧与铜管摩擦,磨损铜管壁,导致冷却器泄漏。

问题解决】  

泄漏修复方法:找出泄漏管,做好标记,维修时取出旧换热管,更换新管后在端板膨胀管,然后进行泄漏检测和气密试验;如果泄漏管较少,铜管两端也可用塞堵塞。考虑到现场只有一根铜管泄漏,铜管两端被堵塞。检查泄漏并抽出时间重新加注制冷剂后,冷却器恢复正常运行。

心得体会】  

在正常情况下,冷却器的蒸发器和冷凝器的进水侧需要设置过滤器。在这种情况下,由于绝对冷冻水侧过滤器用途不大,设计方便,取消了过滤器配置,机器密封弹簧断裂进入冷却器蒸发器,长期与铜管壁摩擦泄漏。因此,水系统的细节设计,不能节省麻烦,否则会带来不必要的麻烦。

导叶故障

问题现象】  

冷机运行过程中发现导叶异常报警,现场实际工作位置与控制中心显示位置有较大偏差(图7),无法正常工作。

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问题分析】  

导叶机柜故障,常见故障是导叶电机断轴,或导叶启闭不到位。考虑到冷却器在搬运过程中被拆卸和重新组装,重点检查装配问题、传动链的松紧度、齿轮锁紧螺钉是否牢固、驱动电机主绕组工作电压(AC24V)是否正常等。

问题解决】  

考虑到执行器工作电压正常,传动链松紧度正常,齿轮锁紧螺钉牢固无松动,试图更换执行器后,故障消失,诊断为执行器工作异常。重新校正和测试导叶执行器,以确保开度信号与导叶电机的实际开度基本同步。

心得体会】  

这种情况下的故障并不复杂,这是由执行器工作异常引起的。由于冷却器已被拆卸,因此关注导叶驱动和执行器组装的问题,并走了一些弯路。

低流量告警

问题现象】  

在冷却器运行过程中,低流量报警突然发生,导致冷却器停机,制冷中断,试图消除故障,发现低流量报警故障一直存在,冷却器无法打开。

问题分析】  

现场检查水泵运行、冷却阀开启、流量正常,流量开关触点始终开启,无法关闭,怀疑流量开关存在问题。

问题解决】  

停止现场泵,关闭流量开关两端的阀门,拆卸流量开关,发现靶式流量开关断裂损坏。更换流量开关后,冷却器正常打开和运行。

心得体会】  

流量开关,又称流量开关,是保证空调机组正常运行的重要措施(图8、图9)。当水泵或阀门故障时,水流开关可及时切断机组控制电路,防止蒸发器压力过低和冷凝器压力过高;水流开关保护是机组的重要保护功能,应及时更换,避免水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置故障或事故。

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高压故障

问题现象】  

在小数据中心冷却器运行过程中,高压故障停止,复位后重新启动,很快触发高压停止。停机前,冷却器伴有严重的喘振现象。维护人员报告说,停机前发生了许多严重的喘振现象。

问题分析】  

复位后,发现冷凝温度过高,运行过程中出现多次喘振。通过咨询,当冷却水负荷率为80%时,冷却水温进入33℃,出现37.5℃,水温过高。检查小温差为6℃,严重过大。相应的冷凝温度为43.5℃。根据上述值,冷却器高压的原因是冷凝不良和小温差过大。

通过现场了解发现,数据中心值班人员基本从事普通电气工作,只进行简单的开关,不熟悉暖通空调和水系统的维护,相应的维护未能实施和实施。因此,初步判断冷却水系统需要水质处理和维护,冷却塔、冷却水系统过滤器和冷凝器需要局部清洗,冷却机组也需要正常维护。

问题解决】  

现场先进行冷却器维护,更换冷冻油和过滤器;然后进行冷却塔维护,更换和调整风扇皮带,调整风车倾斜角度,清洁和维护冷却塔填料和冷却塔水盘,更换冷却塔部分填料,进行水质处理;然后拆除洗涤系统管道上的所有过滤器,系统投入运行,冷却水温度为29.1℃,冷却水温度为34.5℃,冷却器温差仅为1℃,喘振和高压消失,系统恢复正常运行。

心得体会】  

操作和维护人员应了解水系统的基本知识,熟悉水系统的特点,掌握水系统的维护方法和基本步骤,形成制度化的维护。管理人员还应了解水系统的维护要求,并实施资金。水系统的生命周期可以说是 text-indent: 0;'>微信图片_20190814155721

询问后,数据中心的冷却器和水系统的运行和维护由物业管理。物业对水系统缺乏足够的了解和重视,也缺乏专业的技术人员和维护力量。水系统维护处于空白状态,传统冷却塔维护和水处理工作基本被忽视,传统冷冻油更换未进行,运行过程中冷却水温多次偏高,现场温差明显偏大,导致冷却器长时间过载,多次出现高油温和高压报警,物业不重视这些报警。处理上述故障的方法是复位后重新启动,连续故障运行对冷却器齿轮和轴承造成严重损坏。

问题解决】  

对离心压缩机进行大修,更换冷却器增速齿轮对和轴承,更换冷却器润滑油和滤清器,清洗水系统和冷却塔填料,冷却器调试正常,运行正常。

心得体会】  

冷机需要定期维护和保养,特别是润滑油和滤清器需要定期更换,冷却塔和水系统也需要定期维护和保养,确保良好散热,如果维护不跟上,带病运行,特别是高油温或者缺油运行,会润滑不良导致严重故障。冷机保养过程包括:更换油过滤器;检查油系统回路,更换回油引射过滤器;更换压缩机润滑油;检查并补充制冷剂;检查和清理控制柜;  

检查和清洁动力盘;检查机组控制设置值是否正常,如图11、图12所示。

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低流量停机

问题现象】  

冷机运行过程在中间,冷却水发生低流量控制器,冷却器停止工作。

问题分析】  

发生流量告警故障,一般常见原因如下:水泵工作发生异常、过滤器堵塞导致的低流量,也可能是流量控制器故障或者设置值异常。  

现场检查发现水泵运行正常,两端阀门工作正常,但Y过滤器两端压差异常,明显较大,判断Y过滤器堵塞。

问题解决】  

停止泵,关闭过滤器两端的阀门,拆卸过滤器(图13),发现过滤器堵塞,清洗重新安装(图14),打开冷却泵,冷却水流量恢复正常,流量开关无报警,冷却器工作正常。

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心得体会】  

水系统的维护非常重要,系统中的所有过滤器都需要定期维护。在这种情况下,水管上的过滤器没有定期清洗,导致冷却器流量报警停止。

金融业省级数据中心终端空调制冷效果普遍偏差,后来发现管道安装过程中,管道保护不合理,导致管道污染物过多,清洗不及时,系统正式运行前,过滤器完全堵塞,空调无法工作。

保压时冷机异常移位

问题现象】  

冷机房空调系统管网刚刚建成。在压力试验过程中,突然发现冷机位移严重,基座被伸长的波纹管推下。

问题分析】  

系统压制时,软接头严重伸长,导致冷却器横向位移,冷却器未完全固定,从底座推到底座下方。原施工队压力试验时,无隔断波纹管和冷却设备,直接压力,由于压力压力大,波纹管严重伸长,促进冷却器水平位移,冷却器一侧脱落。

问题解决】  

关闭阀门,拆下与冷却器相连的管道,将冷却器恢复到原位置,检查冷却器正常,无明显异常,更换严重延长的波纹管,重新连接管道,系统恢复正常。

心得体会】  

管道水压试验前,应按设计施工图进行检查,检查可能影响试压的环节,隔离不能参与试压的设备和阀门部件。临时试压管道、试压仪表和设备可根据现场需要安装。

机反转运行

问题现象】  

为了提高制冷系统配电的可靠性,数据中心决定全面提升制冷机和水泵配电的可靠性,采用双电源ATS切换和现场配电电缆改造。冷机配电改造采用逐台进行。发现其中一台冷机配电改造长期重新开启,油温严重异常停机。

问题分析】  

现场检查,电源电压正常,测试顺序,发现电缆施工过程中,冷却器配电顺序发生变化,冷却能力无序保护,冷却器启动后,电机反转,导致油温和排气温度异常升高,这是因为润滑油进入压缩机,需要通过制冷剂冷却油冷却器,冷却器反转,不能正常冷却,因此油温会严重升高。

问题解决】  

故障原因是更换电缆后未确认转向,导致压缩机反转,反转后油压异常,最终停机。冷却器停电后,更换进线电缆相序,检查冷却器后,试着启动,一切正常。

心得体会】  

电缆施工后未进行相序检查,导致冷却器反转。幸运的是,它运行时间短,对冷却器没有损坏。在社会上,用户自行更换电缆,未确认转向,导致压缩机反转,最终导致高速齿轮大面积损坏和报废。

冷机COP偏低

问题现象】  

某数据机楼配备4台冷机,每天运行3台,额定COP为5.5。但实测发现,即使在满载条件下,这三台冷机也达不到额定值,最低只有3.5台,最高只有4.5台。

问题分析】  

离心机组COP低的常见问题包括冷却器负荷率低、设备性能老化等,冷却器和冷却塔效率低,导致冷却水回水温度高。现场检查显示,每台冷却器的制冷量为2037kW,而每台冷却器的实际制冷量仅为1500kW,低负荷率导致效率低;另一个原因是设备性能老化。机组长期运行时,冷却水质处理不及时,冷却器和冷却塔换热效果差,降低效率。

问题解决】  

现场清洗冷却器和冷却塔,维护水质;调整冷却器的工况,补充部分制冷剂。正常维护后,冷却器COP达到5.3左右,恢复到额定值。

心得体会】  

在运行和维护过程中,应注意冷却器COP的瞬时值和冷却器的额定COP,这对节能减排非常重要。如果前者明显小于后者,则表明冷却器效率低可能是由于设备本身,需要找到原因并进行处理。

总结

数据中心的水系统庞大而复杂。一旦水系统出现故障,影响和影响面大,维护不容易。希望上述冷水机组的案例经验能帮助数据中心的建设和运维人员,避免重蹈覆辙,提高数据中心的安全性。